毫無疑問,PLC是現(xiàn)代工業(yè)自動化生產(chǎn)中具有重要地位,下文將重點介紹在電鍍生產(chǎn)線中PLC應(yīng)用形勢等。
在工業(yè)生產(chǎn)控制過程中,PLC的應(yīng)用非常廣泛。在機械制造、石油化工、冶金鋼鐵、汽車、輕工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用都得到了長足的發(fā)展,特別在冶金化工行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
某冶煉廠的電鍍生產(chǎn)線采用專用行車,行車架上裝有可升降的吊鉤,行車和吊鉤各由一臺電動機拖動,行車的進退和吊鉤的升降均由相應(yīng)的限位開關(guān)3(3定位。該生產(chǎn)線上現(xiàn)有三個槽位,也可以根據(jù)生產(chǎn)需要和工藝要求方便的擴展。
該系統(tǒng)具有手動和自動循環(huán)兩種工作方式,手動方式用于設(shè)備調(diào)試或出現(xiàn)故障時實現(xiàn)單步動作或調(diào)整設(shè)備到原始位置。在自動方式下,電鍍生產(chǎn)線不工作時,行車、吊鉤處于原位,裝好工件后,只要按下啟動按鈕,吊鉤上升,上升到上限位,吊鉤停止運行;行車再帶動吊鉤右行至鍍槽,行車停止運行;然后吊鉤下降,下降至下限位,即工件放入鍍槽,電鍍150S后提起,停放30S,讓鍍液從工件上回流到鍍槽;然后行車再右行至回收槽,吊鉤下降,將工件放入回收槽中浸泡26S,提起后停放18S,接著行車再右行至清水槽,將工件放入清水槽中清洗28S,最后提起停放15S后,行車左行至左限位,吊鉤下降至原位,電鍍一個工件的全過程結(jié)束。
該系統(tǒng)原來采用繼電器接觸器系統(tǒng)控制,由于故障多,運行參數(shù)不便調(diào)節(jié),又不具備監(jiān)控功能,給生產(chǎn)和運行管理帶來諸多不便。所以改為用PLC和觸摸屏聯(lián)合控制,不僅提高了控制的自動化程度,而且在系統(tǒng)運行過程中,還能用觸摸屏修改控制需要的時間參數(shù),經(jīng)過實踐操作證明,改造后的系統(tǒng)操作筒捷,運行穩(wěn)定,可靠性高。